资源描述:
《1000_MW机组高温再热器入口集箱刚性吊架断裂原因_陈盛广》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
DOI:10.11973/lhjy-wl2023020091000MW机组高温再热器入口集箱刚性吊架断裂原因陈盛广1,冯铁玲1,朱建华2,史志刚1,许春茂2,李楠林1,张允洲2,毕昌宏2,李亚亮1(1.西安热工研究院有限公司,西安710054;2.华能南京金陵发电有限公司,南京210034)摘要:某超超临界1000MW机组高温再热器入口集箱刚性吊架螺纹吊杆发生断裂,采用宏观观察、化学成分分析、硬度测试、室温拉伸性能测试、金相检验、断口分析等方法对其断裂原因进行分析。结果表明:螺纹吊杆断面附近存在明显颈缩现象,整个断面上均存在蠕变孔洞,蠕变孔洞长大、聚集并形成蠕变裂纹;炉顶大包内实测温度大幅超过了原设计值,在实测温度下轴向应力计算值超标,在高温和高应力作用下,在应力集中的牙根部位发生蠕变断裂。关键词:高温再热器;螺纹吊杆;蠕变断裂;温度测量中图分类号:TB31;TG115.2文献标志码:B文章编号:1001-4012(2023)02-0031-05Fracturereasonofrigidhangerofhightemperaturereheaterinfluentheaderof1000MWunit1,FENGTieling1,ZHUJianhua2,SHIZhigang1,XUChunmao2,LINanlin1,CHENShengguang2,BIChanghong2,LIYaliang1ZHANGYunzhou(1.Xi’anThermalPowerResearchInstituteCo.,Ltd.,Xi’an710054,China;2.HuanengNanjingJinlingPowerGenerationCo.,Ltd.,Nanjing210034,China)Abstract:Rigidhangerthreadsuspenderofhightemperaturereheaterinfluentheaderofanultrasupercritical1000MWunitfractured.Thefracturereasonswereanalyzedbymacroscopicobservation,chemicalcompositionanalysis,hardnesstest,roomtemperaturetensileperformancetest,metallographicexaminationandfracturesurfaceanalysis.Theresultsshowthattherewasobviousneckingphenomenonnearthesectionofthethreadedsuspender,andtherewerecreepholesonthewholesection.Thecreepholesgrew,aggregatedandformedcreepcracks.Themeasuredtemperatureintheladleonthetopofthefurnacegreatlyexceededtheoriginaldesignvalue,andthecalculatedvalueofaxialstressexceededthestandardunderthemeasuredtemperature.Undertheactionofhightemperatureandhighstress,creepfractureoccurredattoothrootwithstressconcentration.Keywords:hightemperaturereheater;threadedsuspender;creeprupture;temperaturemeasurement刚性吊架是电站锅炉炉顶集箱系统的重要组成装时受力不均、运行时超载,就会发生吊架断裂、集部分,其承载状态直接影响集箱的应力分布和大小,箱及管座焊缝开裂的事故,从而影响机组的安全生应力是导致管道、集箱及相连受热面寿命缩短的重产、提高维修成本。[1-6]要原因。如果刚性吊架的材料等级偏低,吊架安某电厂已投入运行10a的1000MW机组高温再热器入口集箱的刚性吊架发生断裂,集箱刚性收稿日期:2022-05-16吊架位于炉顶大包内,刚性吊架除承受常规载荷外,基金项目:西安热工研究院有限公司发展基金项目(TN-18-还承受炉内的高温环境。笔者采用一系列理化检验TYK10)方法分析了其断裂原因,为炉顶集箱刚性吊架的安作者简介:陈盛广(1981-),男,硕士,研究员,主要从事材料失全运行及维护提供技术支持。效分析、管道应力分析与支吊架优化调整、管道振动控制与安全性评估工作,chenshengguang@tpri.com.cn.31
1陈盛广,等:1000MW机组高温再热器入口集箱刚性吊架断裂原因红褐色、表明不平整且粗糙,源区位于螺纹根部表面1理化检验且较为平整,终断区位于断口源区对侧且面积较小,11.宏观观察断面未见明显疲劳弧线,断口宏观形貌如图2所示。某超超临界1000MW机组高温再热器的左侧集箱3#,4#,5#,6#,7#刚性吊架螺纹吊杆发生断裂,高温再热器入口集箱的中部向下弯曲变形。采用激光水平仪测量集箱的最大弯曲变形量达40mm。断口位于大包内小罩下方靠近管夹的螺纹段,均断裂于牙根部位,断面不平整且较为粗糙,断口均无宏观缺陷。根据断口表面氧化及颈缩结构特征,确定最开始断裂的是5#刚性吊架,因此选取左侧集箱中部的5#刚性吊架进行分析。图2断口宏观形貌5#刚性吊架螺纹吊杆总长度约为5800mm,12.化学成分分析中间光杆直径为50mm,两端螺纹长度为300mm,依据相关标准GB/T20125—2006《低合金钢螺距为3mm,按照GB/T28703—2012《圆柱螺纹多元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法》和检测方法》测量螺纹根部的圆弧半径为0.39~GB/T20123—2006《钢铁总碳硫含量的测定高频0.41mm,圆弧半径符合要求。感应炉燃烧后红外吸收法》对螺纹吊杆材料进行化宏观检查发现螺纹吊杆外表面呈红褐色(见图学成分分析,结果如表1所示。由表1可知:螺纹吊1),且断裂于光杆附近的螺纹根部,断口附近存在颈杆的各项化学成分均符合ASTMA182—2020《高缩现象并向一侧弯折,最大颈缩量为11%。断面呈温用锻制或轧制合金钢公称管道法兰、锻制管配件、阀门和零件》标准的相关要求。13.室温拉伸性能测试在螺纹吊杆远离断口部位和断口部位附近分别截取2个轴向拉伸试样,依据GB/T228.1—2021《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》对螺纹吊杆试样进行室温拉伸性能测试,结果如表2所示。由表2可知:各试样的拉伸性能均满足图1螺纹吊杆宏观形貌ASTMA182—2020对F12钢1级的要求。表1螺纹吊杆的化学成分分析结果%质量分数项目CMnPSSiCrMo实测值0.130.610.0190.0040.270.910.451级0.05~0.150.30~0.60≤0.045≤0.045≤0.500.80~1.250.44~0.65标准值2级0.10~0.200.30~0.80≤0.040≤0.0400.10~0.600.80~1.250.44~0.65表2试样的室温拉伸试验结果第1部分:试验方法》,使用维式硬度计进行硬度测抗拉强断面收断后伸塑性延伸试,检测载荷设定为98N,持续时间为15s,依据项目度/MPa缩率/%长率/%强度/MPa试样14667531.0317GB/T33362—2016《金属材料硬度值的换算》将维试样24657432.5312式硬度换算为布氏硬度,结果如表3所示。由表3实测值试样34617537.0312可知:螺纹吊杆基体各试样的布氏硬度均符合试样44577534.0304ASTMA182—2020对F12钢1级的要求。1级≥415≥45≥20≥220标准值2级≥485≥30≥20≥27515.扫描电镜分析在扫描电镜(SEM)下观察螺纹吊杆的断裂部14.硬度测试位,结果如图3所示。由图3可知:酸洗前螺纹吊杆在螺纹吊杆基体部位分别截取4个硬度试样,断面覆盖有大量的氧化产物;酸洗后螺纹吊杆断面依据GB/T4340.1—2009《金属材料维氏硬度试验32
2陈盛广,等:1000MW机组高温再热器入口集箱刚性吊架断裂原因源区未见机械损伤等缺陷;整个断面上存在大量的蠕变孔洞;断面上未见条带等疲劳特征。表3基体试样的硬度检测结果测点1/测点2/测点3/平均值/换算值/项目HVHVHVHVHB试样5143142142142135试样6131130132131125实测值试样7136142142140133试样81351351331341281级121~174HB标准值2级143~207HB16.金相检验在螺纹吊杆近断口径向及轴向分别截取试样9及试样10,在远离断口位置轴向截取试样11,依据GB/T10561—2005《钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法》进行非金属夹杂物检测,依据GB/T6394———2017《金属平均晶粒度测定方法》进行晶粒度评级,依据GB/T13298—2015《金属显微组织检验方法》进行金相检验。试样的非金属夹杂物微观形貌如图4所示,各类非金属夹杂物含量均小于0.5级,符合标准要求。各试样的显微组织形貌如图5所示,由图5可知:试样的晶粒度为7~8级,显微组织为珠光体+铁素体,符合产品技术要求。在螺纹吊杆断口附近垂直断面截取1个轴向金相试样12,在光学显微镜下观察,结果如图6所示。由图6可知:断面附近存在大量的蠕变孔洞,部分已于晶界处形成蠕变裂纹;开裂源区及近断面螺纹根部附近的显微组织均存在明显的晶粒拉长形变、蠕变裂纹及蠕变孔洞。2强度校核分析刚性吊架的相关设计参数如表4所示,5#刚性吊架断裂的螺纹吊杆规格为M48×3,材料为F12钢,设计载荷为113890N,设计工作温度为480℃。表4刚性吊架的相关设计参数设计温度螺纹吊设计温设计载螺纹小径/编号材料许用应力/杆规格度/℃荷/NmmMPa图3断面的SEM形貌5#M48×3F12钢48011389073.944.752拉应力为72.4MPa,小于设计温度下的许用应力根据设计要求,轴向应力计算值为73.9MPa,在许用应力范围内。断面上存在大量的2)(1)σ=F/(πd蠕变孔洞,螺纹吊杆可能存在工作温度偏高的问题,式中:σ为轴向拉应力;F为刚性吊架设计载荷;d因此在大包内螺纹吊杆靠近螺纹的光杆上安装了若为螺纹根部小径。干温度测点,监测结果表明,螺纹吊杆的实际最高工强度校核计算结果表明:吊杆螺纹根部的轴向作温度为535℃。由ASME《锅炉及压力容器规33
3陈盛广,等:1000MW机组高温再热器入口集箱刚性吊架断裂原因图4试样的非金属夹杂物微观形貌图6试样12断口的显微组织形貌对断裂段进行有限元分析,沿螺纹根部截面直径方向的轴向拉应力计算结果如图7所示。由图7可知:螺纹根部圆周外表面的轴向拉应力最高,由圆周至圆心快速降低后基本不变,其中根部的最大轴向应力为160.3MPa,超过了实际工作温度下的屈服强度140.0MPa,螺纹吊杆于断口附近发生颈缩现象。图5各试样的显微组织形貌3综合分析范:第Ⅱ卷D篇》可知,F12钢在535℃时的许用应力为53.4MPa,在实测工作温度下,螺纹根部轴向螺纹吊杆的化学成分、硬度、室温拉伸性能、非拉应力超过其许用值。金属夹杂物含量、晶粒度及显微组织均符合相关标为了掌握螺纹根部截面应力的分布及断裂过程,准的要求,试样断面源区未见机械损伤。34
4陈盛广,等:1000MW机组高温再热器入口集箱刚性吊架断裂原因能、非金属夹杂物含量、晶粒度及显微组织均符合相关规定;断面源区未见机械损伤等缺陷;在高温及大拉力作用下,在牙根截面产生蠕变孔洞,随着蠕变孔洞的长大与聚集,最终形成蠕变裂纹。(2)螺纹吊杆实测温度大幅超过了原设计温度,因牙根表面应力超过其屈服强度,产生蠕变裂纹,裂纹逐渐向中部扩展直至断裂。(3)建议根据实测温度,对炉顶各集箱支吊架图7螺纹根部应力分布宏观观察结果表明:螺纹吊杆断裂于光杆附近进行强度校核计算,将超标的部件材料等级提升或的牙根部位,试样断面起伏较大,较为粗糙;断口裂规格增大;改善燃烧方式,避免结焦;按照相关规程纹源位于螺纹根部表面,终断区位于断口源区对侧。要求,定期对集箱支吊架进行检验与优化调整,使支断面附近存在明显的颈缩,最大颈缩量为11%,说吊架正常承载。明存在超载现象。断面附近均存在蠕变孔洞;断面参考文献:上未见弧线或条带等疲劳特征。在运行过程中,螺纹吊杆在高应力和高温作用下,螺纹根部应力超标,[1]王海帅,张鹏,胡锋.某恒力吊架弹簧连杆断裂原因分形成蠕变孔洞,孔洞聚集、长大直至产生裂纹,甚至析[J].理化检验(物理分册),2020,56(4):46-48,64.发生断裂。此外,现场检查发现,集箱支吊架存在受[2]王昊,宋利,袁宝子,等.某电厂三通焊接接头开裂原力不均现象,部分支吊架超载。因分析[J].理化检验(物理分册),2019,55(7):501-强度校核计算结果表明,螺纹吊杆牙根轴向拉505.应力计算结果为72.4[3]陈盛广,王军民,邓玲惠,等.高温再热蒸汽管道异常MPa,大于实测最高工作温度时的许用应力40.1位移产生原因及防治研究与应用[J].热力发电,MPa;有限元计算结果表明,螺纹吊杆最大应力位于牙根表面,且超过了其屈服强2022,51(5):169-174.度,计算结果与颈缩现象及断口金相检验结果一致,[4]刘佳伟,尤莎,李永学,等.12Cr1MoV高温集箱接管因此裂纹起源于牙根表面并向中部扩展。座角焊缝裂纹原因分析及处理建议[J].焊接技术,综上所述,在高温和高应力作用下,螺纹吊杆应2021,50(2):68-70.[5]纳日苏.某电厂低温再热器出口集箱焊缝裂纹原因分力集中部位的螺纹牙根表面产生蠕变裂纹,并向中析及焊接修复[J].焊接技术,2020,49(12):72-74.部扩展直至断裂。[6]刘胜明.600MW超临界机组锅炉高温再热器出口管4结论道恒力支吊架吊杆断裂失效分析[J].发电设备,(1)螺纹吊杆的化学成分、硬度、室温拉伸性2016,30(5):333-337.???????????????????????????????????????????????(上接第11页)[7]宋仁国,曾梅光,张宝金.氢致7175铝合金韧脆断裂行为研究进展[J].腐蚀与防护,2013,34(7):600-604.转变行为[J].东北大学学报(自然科学版),1996(3):[11]陈小明,宋仁国.7000系铝合金应力腐蚀开裂的研究287-290.进展[J].腐蚀科学与防护技术,2010,22(2):120-123.[8]宫波,赖祖涵.7050高强铝合金晶界偏析和氢致应力[12]滕奎,罗先甫,李红萍,等.7055铝合金T型型材的应腐蚀开裂[J].材料科学进展,1988,2(6):51-55.力腐蚀行为研究[J].材料开发与应用,2021,36(4):[9]祁星,宋仁国,王超,等.阴极极化对7050铝合金应力44-50.腐蚀行为的影响[J].中国有色金属学报,2014,24[13]杨晓,罗先甫,陈洁明,等.高强铝合金氢致开裂研究(3):631-636.进展[J].理化检验(物理分册),2020,56(8):23-26,[10]郑传波,益帼,高延敏.高强铝合金应力腐蚀及氢渗透42.35